油田水質的控制技術
2009 年中國石油股份有限公司開展以注水為重點的“ 油田開發(fā)基礎年 ”活動,吐哈溫米油田確定為 8 個重點示范區(qū)之一。 吐哈溫米油田的回注污水 處理系統(tǒng)經(jīng)過 3 a 的不斷改造,其回注污水水質得到了明顯改善,處理后污水中的懸浮物由 10 mg/L 以上降到 5 mg/L。但在運行過程中發(fā)現(xiàn),處理后的回注污水水質不穩(wěn)定 、 指標波動大,水質惡化時很難在短時間內(nèi)找出原因并及時采取措施,缺乏有效控制手段。 不僅干擾了設備的正常運行 ,還影響了注入井的注入能力 ,增加了水井的維護工作量。
有研究認為 〔1〕,水質是實現(xiàn)油田 “ 注夠水 、 注好水、 有效注水、 精細注水”的基礎,處理后回注污水的水質直接影響配水間及井口的水質狀況。 因此,提高回注污水處理效果顯得尤為重要。
筆者采用一種 新的控制手段 ,將整個回注污水處理系統(tǒng)合理地分成 6 個節(jié)點并制定出各節(jié)點的水質指標,每隔 6 h 進行檢測 ,對容易發(fā)生水質波動的節(jié)點進行加密巡測 ,對可能出現(xiàn)的問題提前做好應對措施 。 該技術有利于 及時發(fā)現(xiàn)并處理問題 ,保證回注污水處理后水質的長期穩(wěn)定 。
1 水質波動原因分析
溫米油田回注污水處理系統(tǒng)采用“ 兩級沉降 水質靜穩(wěn) 兩級過濾”工藝,具體流程見圖 1 。
圖 1 工藝流程
油區(qū)來水先進入 1# 沉降罐 (700 m3),該沉降罐主要是對油區(qū)來水進行沉降和緩沖 ; 隨后進入 2# 沉降罐(700 m3),經(jīng)過加藥處理后再次沉降 ,至此系統(tǒng)已除去絕大部分污油和 大顆粒懸浮物 ; 回注污水再由管道泵輸送到反應罐 ,反應罐為回注污水處理系統(tǒng)的核心設備,其中部投加堿性調(diào)節(jié)劑 ,底部投加絮凝劑,反應沉降后污水進入 1# 污水接收罐(500 m3),再進入核桃殼過濾器、 纖維球過濾器,經(jīng)兩級過濾后由注水泵外輸至計配間配注。
經(jīng)分析認為 ,造成回注污水水質波動的原因主要為以下 2 點 :
(1) 當油井進行酸洗 、酸化作業(yè)后,油區(qū)來水的pH 由7 迅速下降到 5 左右,含油量及總鐵含量迅速增加 ,嚴重影響了化學藥劑的絮凝效果 。
(2) 油區(qū)來水的溫度波動影響了化學藥劑的絮凝效果,導致水質波動大。
當混凝溫度低于30 ℃時,常用混凝劑的混凝效果較差,沉降時間長 ( 見 圖 2),反應罐出口水質惡化; 同時水中的礦物質溶解度下降,造成過濾困難,懸浮物上升。
圖 2 溫度對絮凝效果的影響
2 水質節(jié)點控制技術
從回注污水的處理流程可以看出 ,回注污水處理系統(tǒng)由多個處理單元組成,任何一個單元出 現(xiàn)故障都將影響最終的水質指標。 而水質節(jié)點控制技術就 是 將 最 終 控 制 變 為 過 程 控 制 ,在 污 水 處 理 的 除油 —絮凝反應—過濾—輸送流程中 ,從油區(qū)來水至注水泵進口分出 6 個節(jié)點 ( 見圖 1): 節(jié)點 1 ,油區(qū)來水; 節(jié)點 2,緩沖沉降罐出口 ; 節(jié)點 3,反應罐出口 ; 節(jié)點 4,核桃殼過濾器出口 ; 節(jié)點 5,纖維球過濾器出口; 節(jié)點 6,注水泵進口 。 對每個節(jié)點的水質實施控制管理,從而保證注入水的水質 。
2.1 水質節(jié)點控制指標
綜合考慮實際運行過程中 60% 以上時間能達到 的 最 好 處 理 效 果 、 各 設 備 的 額 定 處 理 能力以及回注污水水質標準要求,確定水質控制指標,如表 1 所示。
2.2 水質波動時的加藥方案
首先將全部集中在反應罐的 3 個加藥點增加到 6 個 (2# 沉降罐前 2 處和過濾器提升泵前 1 處 ),并對各個加藥點投加的化學藥劑進行篩選,主要篩選了油區(qū)來水低溫時的混凝劑 ,以及 pH 降低 、 含鐵量增加時的除鐵氧化劑 ,同時又針對各種來水的 水質變化情況,通過室內(nèi)試驗和現(xiàn)場應用制定出各種藥劑投加應急方案。
2.2.1 混凝劑的篩選
主 要 考 察 了 硫 酸 鋁 和 聚 合 鐵 兩 種 混 凝 劑 〔2, 3〕。首先將藥劑稀釋成質量分數(shù)為 1%的水溶液 ,然后取500 mL 現(xiàn)場未加藥的污水置于廣 口瓶中 ,加入藥劑并攪拌,在水浴中按要求升溫,沉降 1 h 后觀察水質情況,結果見表 2。
由表 2 可見,在 4 種測試溫度下 ,硫酸鋁的混凝效果在 35 ℃以上時較好,而聚合鐵的適應能力強 ,各種溫度條件下都能獲得良好的混凝結果 。
2.2.2 氧化劑的篩選
對雙氧水 、次氯酸鈣 、高錳酸鉀 、穩(wěn)態(tài)二氧化氯進行對比試驗〔4, 5〕,步 驟 如 下 : 分 別 取 1 000 mL 污水 ,依次編號 1~4 號 ,分別加入雙氧水 、 次氯酸鈣 、高錳酸鉀 、 穩(wěn)態(tài)二氧化氯( 活化后 )10 mg/L,攪拌,再分別依次加入 100 mg/L 堿性調(diào)節(jié)劑 、75 mg/L 硫酸鋁 、4 mg/L PAM,充分攪拌過濾后 ,測定濾液的各項指標,見表 3。 由表 3 數(shù)據(jù)可見,將 4 種氧化劑與其他藥劑聯(lián)合使用后 ,除鐵效果都能達到標準要求。 考慮到現(xiàn)場工藝的復雜情況,最終選擇高錳酸鉀和穩(wěn)態(tài)二氧化氯作氧化劑 ,高錳酸鉀加在 2# 沉降罐進口 ,穩(wěn)態(tài)二氧化氯與硫酸鋁混合,在管道泵前加入。
3 應用效果評價
溫米油田回注污水系統(tǒng)采用水質節(jié)點控制技術后 ,各項水質指標均能按方案運行并大幅提高,見表 4、 表 5。
從表 4 可以看出 ,處理后水質的各項指標均能達標,注水泵進口處的懸浮物由原來的 11.6 mg/L 下降到 5.83 mg/L,并穩(wěn)定控制在 6.0 mg/L 以下 ; 回注污水水質達標率也大大提高。 從表 5 可以看出 ,粒徑中值、 含油量均 100%達標,水質綜合達標率達到 85.4%,提高了 17.1%。 在油區(qū)來水異常情況下 ,該技術大大縮短了異常來水影響時間 ,且處理后水質也得到保證,水質波動時間由原來的 10 d/月下降到目前的 2 d/月 ,設備正常運行時 率也由原來的 76.67% 上升到 93.4%,注水井的正常注水能力得以保證,且注水井的維護 工作量大幅減少 ,由原來的 7.7 次/井次下降到 6.9 次/井次 ,下降總井次達到 80 井次 ,取得了良好的應用效果 。
4 結論
采用水質節(jié)點控制技術后 ,溫米油田的污水處理效果得到有效提高,可節(jié)省維護成本總費用 101.5 萬元,為其他油田提供了較好的借鑒。